“通過采取一系列降本減費措施,2013年大牛地氣田水平井單井形成投資,較2012年下降 7.41%。這是自2007年施工水平井以來,連續6年實現水平井投資持續遞減,年平均遞減9%,遞減幅度達到了50%。”8月18日,在華北分公司召開的經濟分析會上,相關投資管理人員介紹說。
大牛地氣田具備典型的致密油氣田,單井產量低,依靠常規直井,形成有效開發的難度大。2007年,華北分公司嘗試運用水平井開發氣田低品位的氣藏,然而,水平井施工難度大,風險高,一般來說,投入成本是直井的三倍以上,如果不把水平井的單井產量提高上去,施工作業的成本降下來,水平井開發將成為一道不可逾越的難關。
水平井在氣田運用初期,單井鉆井周期長達150多天,巨額的鉆井成本難以大規模推廣應用,華北分公司通過不斷優化井身結構,運用三維地震技術,提高水平井穿越儲層的鉆遇率,鉆井施工單位不斷優化鉆具組合、優選PDC鉆頭,鉆井速度快速提高,鉆井周期持續壓縮至100天、80天、60天,直至目前最短 24.29天。
鉆井耗時的直降,鉆井成本也隨之直降,2012年,氣田全部運用水平井開發后,水平井的優勢進一步凸顯,當年部署100口水平井,成功率達到了100%,新建產能10.02億立方米,實現了國內首個水平百井規;óa目標。
去年6月份,氣田首次部署了六井式叢式水平井,這個井組就是在一個相對大的井場上,部署了6口水平井,有效減少了征地、鉆前施工、搬遷、壓裂等生產費用,縮短鉆井、壓裂投產周期,提高了開發效率,且便于后期生產維護。同時,運用先進的水平井分段壓裂技術,單井氣產量也得到大幅度提高。
2012年,大牛地氣田廣泛推廣應用叢式水平井,部署19個叢式井組,其中一個四井式的叢式井組,可節約征地鉆前成本131萬元,節約搬遷費用70萬元,減少一半征地。
2013年,華北分公司為進一步挖潛叢式水平井的潛力,利用原來施工單井的老井場部署新井,組成兩井式或四井式井組,目前已經部署了31個井組,降本效果顯現。
“實施大規模水平井開發的2012年、2013年,比2011年及以前水平段長度增加200~700米,壓裂段數增加5~10段。若同口徑對比,通過提速提效,2008年以來,水平井單井投資每年都比上年優化投資200~400萬元。” 華北分公司計劃處人員介紹說。