中國石化新聞網訊(吳勇)6月14日,由寧波工程公司承建的鎮海煉化300萬噸/年柴油加氫精制裝置經過氮氣和氫氣的試漏,無出現漏點,自此該裝置氣密工作圓滿完成,同時也標志著裝置進物料運行的全面啟動。
這次氣密從6月4日開始,歷時11天,以30公斤氮氣和80公斤氫氣分批進行氣密。之前,已進行過30公斤氮氣氣密,獲一次通過,得到甲方的高度評價。
鎮海煉化柴油加氫項目是集團公司柴油質量升級的重點項目,也是鎮海煉化2010年至2011年度的重點工程,總投資為5.6億,生產的主要產品為精制柴油,達到歐Ⅲ標準。在中石化目前在建的柴油加氫裝置中,鎮海煉化這套裝置是最早實現中交的。
該裝置高壓管比較多,有上千對法蘭,做氣密時,沒有出現漏點,連業主、監理都覺得驚訝。這些成績的取得,與寧波工程公司鎮海煉化300萬噸/年柴油加氫項目部編制科學施工方案,采取有效應對措施是分不開的。項目部對施工質量錙銖必較,做到每一塊法蘭誰安裝誰負責,掛牌落實到人,特別是環槽面法蘭,涉及到高溫高壓,專門安排鉗工進行法蘭面研磨,使法蘭密封面無雜質、無銹跡;在緊固連接螺栓時,采用力矩均勻的液壓扳手,同時用游標卡尺測量法蘭間隙是否相等,以保證金屬環墊受力均勻,避免出現偏口現象。
該裝置氣密成功除了施工人員的高度責任心和精心工作外,還與項目編制的一套較為科學的環槽面法蘭施工質量控制辦法有關,從甲方領料后,每一塊法蘭都編有一個“身份證”,用在哪條管線、哪個部位,一清二楚;施工人員在安裝前,對法蘭的質量和身份簽名確認;螺栓緊固前,通知鉗工對環槽面法蘭密封面進行全面檢查,如發現劃痕、銹斑、銹蝕等瑕疵,通過研磨或其他手法及時處理和修補,修補后著色檢查,及至合格為止。還有,除了法蘭面外,金屬環墊對密封性能也起到決定作用,項目部對金屬環墊也有一套嚴格的管理程序,做到鋼墊的運輸、入庫、領用到安裝,每道環節精心呵護,層層把關。