中國石化新聞網訊(郭云峰 吳建敏)由十建公司承擔施工的北海煉油異地改造工程催化裂化裝置沉降器、再生器(簡稱“兩器”)分別于4月28日、29日實現封頂,整個有效施工工期為158天,比原計劃提前一個月實現封頂目標,在北海煉油異地改造工程催化裂化裝置建設中樹立了新的標桿。
催化裂化裝置沉降器高63.5米,直徑6.4-3.9米;再生器高43米,直徑11-6.1米。由于“兩器”高、大、重,安裝中分五段進行組對吊裝。
“兩器”是北海煉油異地改造工程催化裂化裝置工程建設的重點和難點之一,是該裝置的核心部位,也是裝置建設進展的標志性工程之一。
為了又好又快地完成“兩器”施工任務,十建公司組織儲運工程公司40多人的精干施工隊,突擊催化裂化裝置“兩器”施工。這支隊伍曾在青島煉化和湛江煉化兩套裝置的“兩器”施工中,順利完成了制作和安裝重任,積累了豐富的“兩器”施工經驗。
“兩器”施工最大的難點一是焊接,二是吊裝。項目現場負責人謝蘭華告訴記者,在“兩器”施工中,項目部精心策劃,科學組織,不斷優化施工方案,增加預制深度,減少高空作業。技術員王玉國、鉚工班長薛存喜和焊工、吊裝人員一起齊心協力攻關,保安全、保質量,提工效。特別是在“兩器”焊接中,在五個多月的時間里,20多名焊接作業人員加班加點,每天汗流浹背,辛苦勞作,共完成了焊縫1800米,熔化焊條達11噸,用自己的辛苦努力贏得了領導、業主的贊揚。其中,有8人獲得了業主組織的優秀焊工獎,占整個工地優秀焊工的80%,“兩器”焊口合格率達到了98%,順利通過了鍋檢所和相關部門的驗收。
在“兩器”各段的吊裝中,項目部領導和吊裝、起重人員,精心策劃,突出安全這一重點,確保萬無一失。特別在是在沉降器第五段吊裝中,封頭要吊裝至近70米的高度,項目部使用了400噸履帶式吊車,在起重、吊車司機的配合下,僅用90分鐘就順利吊裝就位,為十建公司贏得了新的榮譽,為北海煉油工程建設書寫了新的紀錄。
業主、總包、監理對十建公司 “兩器”施工給予了高度評價,贊揚“十建公司北海‘兩器’施工創造了時間短、質量高的紀錄,令人振奮。”