圖為撫順石化二廠甲乙酮裝置。
撫順石化二廠加大技術攻關力度,使一直制約甲乙酮裝置氫氣脫液的瓶頸問題得到解決,降低了裝置中間產品損耗,提升了氫氣回收利用純度,確保了COD達標排放。
撫順石化二廠有兩套甲乙酮裝置。以前,由于裝置的副產品氫氣帶液現象嚴重,導致氣柜壓機排放液中酮、醇含量增大,嚴重影響了COD排放,同時也帶走了相當數量中間產品的有效組分,增加了生產損耗。
為徹底解決氫氣帶液瓶頸,這個廠投資110萬元,對裝置氫氣回收管網進行改造,購置了氣液聚結器及配套設備,將兩套裝置所生產的氫氣匯集到聚結器中,采用氣液聚結技術,把仲丁醇、甲乙酮和碳八酮等組分從氫氣中分離后,氣相從聚結器頂部餾出并送至氫氣中間罐作為高溫爐的燃料,液相從底部餾出后送至中間緩沖罐,然后輸回裝置回煉。
據統計,氫氣脫液技術運行一年來,共回收仲丁醇178.2噸、甲乙酮29噸、碳八酮32.8噸,降低生產成本達104萬余元,且沒有發生COD超標排放事故。