綜合能耗同比降低25.93%
遼陽石化公司優(yōu)化工藝運(yùn)行,實(shí)施技術(shù)攻關(guān),原油加工“吃干榨凈”,努力實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。2007年,遼陽石化加工原油530萬噸,同比增長43.2%;輕油收率85.1%,同比提高 10.1%;煉油綜合能耗47.75千克標(biāo)油/噸,同比降低25.93%,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
隨著芳烴基地的建設(shè),煉油業(yè)務(wù)成為遼陽石化支柱產(chǎn)業(yè)之一。如何發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效,成為遼陽石化的主攻課題。
針對直餾石腦油中芳烴潛含量高,如作為普通石腦油銷售會導(dǎo)致資源浪費(fèi)、增加用戶二次加工成本的實(shí)際,遼陽石化積極組織技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化石腦油產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將直餾石腦油細(xì)切割為15攝氏度至7攝氏度餾分和75攝氏度至175攝氏度餾分,實(shí)現(xiàn)了裂解和重整石腦油的分儲分銷,既滿足了市場對重整原料的質(zhì)量要求,提升了產(chǎn)品贏利空間,又可以為年20萬噸乙烯裝置提供優(yōu)質(zhì)裂解原料,節(jié)約了能源。
針對常二線生產(chǎn)0號柴油存在的“質(zhì)量過剩”問題,遼陽石化在原油加工裝置實(shí)施技術(shù)攻關(guān),將常二線改產(chǎn)-35號柴油。通過改變常壓塔餾出口溫度、調(diào)節(jié)中段回流量、控制柴油凝固指標(biāo)等一系列措施,使-35號柴油一次產(chǎn)出并達(dá)到技術(shù)指標(biāo),不僅優(yōu)化了生產(chǎn),避免了過去-35號柴油在二次加工中的能源消耗和成本投入,而且每月可增產(chǎn)柴油10萬噸。
遼陽石化公司在系統(tǒng)掌握進(jìn)口原油加工工藝的基礎(chǔ)上,對資源實(shí)施“粗糧細(xì)做”和“細(xì)糧精做”,優(yōu)化流程,利用高壓加氫的技術(shù)優(yōu)勢,改進(jìn)各牌號柴油調(diào)和工藝,研發(fā)出滿足國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的0號、-10號和-35號柴油產(chǎn)品,成為國內(nèi)首家生產(chǎn)國Ⅳ柴油系列產(chǎn)品的企業(yè),為北京2008年奧運(yùn)會提供了清潔能源保障。
此外,遼陽石化下大力氣實(shí)施節(jié)能改造,將煉油各生產(chǎn)裝置工藝管線由蒸汽伴熱改為水伴熱。截至目前,改造和取消疏水器2450臺,年可節(jié)約蒸汽13.8萬噸。同時,對排查出的問題積極整改,降低了能耗。