大慶油田采油一廠堅持既做產能大廠,又做節能大廠,截至3月25日,在原油生產超過200萬噸的基礎上,同比綜合能耗下降0.8%,注水量、產液量分別控制在0.39億立方米和0.34億立方米,首次實現注水、產液量同比負增長。
大慶采油一廠現有油、水井1.2萬多口,各類站(庫、所)、計量間900多座,主要生產設備1.7萬多臺,累計上億個能耗點。2008年,為完成年原油生產1106萬噸的生產指標,這個廠制定了推進資源節約型采油廠的建設目標,即綜合能耗控制在71.6萬噸標煤以內、少注水528萬立方米、少產液454萬噸。
今年年初以來,這個廠通過實施節能降耗六大體系,推行“6+2”節能管理模式,完善節點管理,持續推進節能降耗長效機制建設,不斷提高資源利用效率。
優化節能降耗措施,優化方案設計、生產工藝和系統運行。在提高注采效率方面,這個廠在不影響原油產量的情況下,盡量少注水少產液,最大限度地減少無效、低效注采循環,讓注入地下的水驅油效果最好,減少了綜合能耗。經過研究分析,這個廠通過調整參數、有針對性地周期采油、對薄差油層進行壓裂等方法達到了目的。目前,已對922口井進行了參數調整,不但原油產量沒有降,而且每天降下來700多噸產液量。
針對設備老化嚴重,型號陳舊,能耗大的實際情況,這個廠大規模進行井網設施、設備調整改造,并通過注水系統和能耗系統的跟蹤調查,對基礎井網、加密井網和聚驅注水井網進行分析,找出節能潛力,安排改造內容,編制能耗分析及調整改造規劃方案,通過調整部分注水管網結構,既保證了生產,又最大限度地降低了能耗。目前,這個廠調整抽油機平衡2900多井次,使抽油機平衡率提高了7個百分點。
注水、產液量首次實現負增長,與這個廠深挖節能潛力分不開。通過深化生產運行管理,精細控制開泵臺數,這個廠降低了注水、集輸單耗;通過加大常溫集輸應用規模,降低了天然氣消耗;通過加大已投用節能設施維護力度,提高了高能耗設施利用效率;通過做好抽油機井平衡治理,降低了舉升單耗。目前,抽油機井電機能量補償裝置可實現節電25%左右;常規抽油機改節能抽油機可實現節電12%;電機直驅螺桿泵可實現節電35%。