上上下下惜水如油,采取有力措施節能減排,錦州石化公司實現了經濟效益與環境效益、社會效益同步發展。以資源的高效利用為目標,抓好用能用水系統優化和資源綜合利用,使節能節水工作收到實效。錦州石化在去年累計實現每小時節汽22噸、節電 405千瓦小時、節油0.6噸、節新水411噸的基礎上,今年前兩個月與去年同期比,又實現每小時節汽29噸、節新水136噸,走出了一條以資源效率為中心,推進企業走內涵式發展的道路。
強化管理制定節約指標
錦州石化公司針對煉油生產原料劣質化、加工流程長、系統配套不完善以及產品質量升級等影響節能節水諸多不利因素,堅持節能節水工作從強化管理入手。這個公司建立健全“節能節水管理制度”、“節能節水統計管理制度”等項制度,把節能節水作為關系企業生存與發展的大事來抓,實行專人專項負責制。
以搞好用能用水系統優化和資源綜合利用為切入點,這個公司在對新水、循環水、軟化水、蒸汽、電、燃料消耗工藝流程、消耗量、計量點、能源等級、管徑大小、用后去向、回收利用等情況進行普查的基礎上,認真抓好用能定額管理。公司依據年度節能節水工作目標,制訂出節能節水計劃,按照水、電、汽、油分類,分解落實到公司所屬20個車間53套裝置,并列入專項考核,確保用能用水計劃到位、節能節水目標到位、節能節水措施到位、管能管水制度到位。
技術改造提升資源利用效率
推廣應用資源節約和綜合利用技術,將開展節能節水工作與技術進步相結合,是實現節能節水的有效手段。這個公司全面落實節能節水技術優化措施,針對地下水管網超期運行、系統老化、水質硬度高、自備電站耗水比重大、新水消耗一直偏高的情況,將降低水耗作為重點,采取有效措施大力整治落地水,建立起完善的凝結水回收系統,實現了水資源的循環利用。
這個公司通過對化工污水回用設施實施改造,實現每小時多補中水100噸至150噸到循環水場,大幅度減少了新水消耗。優化煉油污水回用裝置生產運行,每年可減少外排污水500余萬噸,生產一級優質除鹽水336萬噸,節約新水336萬噸,創效近千萬元。通過對地下水管網進行漏點勘查,修補20處漏水點,完成了新水單耗1.0噸水/噸油指標。
為使耗能設備始終處于最佳運行狀態,去年4月,這個公司對一套蒸餾裝置換熱系統進行技改優化,使裝置換熱終溫由285攝氏度提高到295攝氏度,減少了常壓爐的燃料消耗,降低了加工成本。對三催化裝置鼓風機實施改造,通過增加CO焚燒爐供風量,減少煙氣直排及增加余熱鍋爐回收熱能等措施,使余熱鍋爐每小時可多發中壓蒸汽4噸,中壓過熱蒸汽溫度由390攝氏度提高到396攝氏度,有效提高了汽輪機效率。針對二催化裝置煙機入口煙氣粉塵含量超標,煙機運行周期短的情況,這個公司對三旋內分離單元整體更換,改造再生器燒焦罐催化劑大孔分布板、煙機入口增上煙氣粉塵含量分析儀、再生壓力控制由蝶閥改為雙動滑閥等,大幅度降低了電耗。