吉林油田紅崗
采油廠針對區塊開發現狀,從抓住根本問題、解決關鍵問題入手,對
注水7項主要指標進行對標管理,探索出一套
低滲透油田注水管理模式,促進了穩產增產。截至10月31日,這個廠有效注水合格率87.01%,分注率98.2%,注水任務完成率99.25%。
今年年初以來,紅崗采油廠針對注水泵和單井方面存在的水源井出砂、濾料流失和部分注水泵能力小、故障率高、不能滿足注水需要等問題,采取大修注水泵、調換注水泵、更新水源井等一系列針對性措施,實現了紅崗老區、紅75區塊、大26區塊注水排量增加,壓力提高,滿足了宏觀注夠水的需求。
針對污水過濾系統損壞嚴重,導致過濾效果和能力降低,以及注水管網機雜超標,影響注入水質合格等問題,這個廠加大水質治理力度,采取維修污水過濾器和沉降罐的辦法,保證過濾效果;采用支干線沖洗工藝,沖洗干線35條,管線16.6公里;采用成熟的周期沖擊加藥殺菌技術,降低含菌率,降低注水管網腐蝕速率,使機械雜質含量大幅下降。
紅崗采油廠以合理調控和完善配套技術為舉措,確保注夠水、注好水。這個廠以“精細注采調控”為原則,通過細分注水層段、細化注水技術政策、開展周期注水、分層定量配水等技術手段實現精細注水。在單井精細注水調控的基礎上,這個廠采取“轉、封、停、控”相結合的注采調控技術,增加
水驅見效方向,控制無效水產出,提高水驅
采收率。
這個廠根據“一井一策、一層一策”的原則,應用分層定量配水技術,通過開展分層產出研究、注采關系研究,依托油井資料,確定分層產液能力及含水率,實現分層產出定量化。同時,這個廠依托地質條件、井史資料、監測數據,精細動態分析,判定油水井注采關系,通過精細開展注水跟蹤分析調整,在動態分析的基礎上,注重油井動態變化,提前做出水量調整,實現微觀注好水。截至10月底,這個廠實施了6個油藏110井次的周期注水工作。
科研人員通過使用偏心分注工藝、地面兩段分注工藝、單注及混注工藝和涂料油管防腐工藝,提高了
管柱使用壽命,減少了儀器卡井率,提高了測試準確性,實現了分注“分得開”。目前,這個廠平均分注率達98.2%,其中紅崗老區100%。
為提高測試質量,確保注水注得好,這個廠不斷完善測試管理模式,先后集成驗封驗串技術、恒流配水技術、測試閥門防凍技術、井口過濾器和恒流配水配套技術等先進工藝技術,保障分層注水注得好,注出效果。
為調動全員參與測試管理的積極性,這個廠實行班組承包責任制,采取測試隊干部與區塊測試指標掛鉤、承包干部獎金與班組指標完成情況掛鉤的管理辦法,并將有效注水合格率與采油隊掛鉤,確保測試前井場道路暢通,井口配件齊全靈活好用,注水間工作正常。截至10月底,通過組織開展測試會戰,這個廠完成測試797井次2255層,復測合格率達93.38%。