2月19日,中國石油西南油氣田公司一位負責人對記者說,廣安氣田須家河組新區的開發,開采龍門場等老氣田低滲透區的天然氣,需要多鉆水平井。之所以對水平井情有獨鐘,緣于這個公司水平井儲層改造技術的突破。
本是低產井的廣安002—H1—2井、002—H9井實施儲層改造后,測試日產量分別提高22倍、8倍。天東017—X2井通過實施儲層改造,測試日產量超過70萬立方米。
在過去的一年多時間里,四川油氣田針對四川盆地地質特征,在引進技術的基礎上再創新,研究出水平井儲層改造的配套技術,并在今年1月陸續投入現場試驗。
廣安002—H1—2井完井時的測試日產氣量僅0.74萬立方米。西南油氣田公司通過對這口井的水平段實施分段加砂壓裂的儲層改造,測試日產氣量增至16.5萬立方米,使這口井成為我國首次實施“4級分段壓裂”技術并見到明顯增產效果的氣井。
四川油氣田自主研發的不壓井拖動油管+水力噴射分段壓裂技術,首次應用于廣安002—H9井,測試日產氣量達7.34萬立方米。此前,這口井的測試日產量只有0.88萬立方米。
天東017—X2是四川油氣田以川東石炭系儲層為目標鉆成的一口超深水平井,完井測試時低產。技術人員認為這口井具備獲得高產的地質條件,于是采用自主創新的轉向酸+連續油管拖動酸化技術對這口井實施儲層改造,使愿望得以實現。(周澤山)