2008年投用的加裂裝置,是大連石化加工含硫油的主力裝置之一,經過近三年連續運行后,最近停工檢修。以往加工含硫油的大型裝置停檢退物料時多采用蒸汽吹掃,效果難以盡如人意,而采用化學清洗費用又高。經反復比對、查閱資料、深入探討,新區在多套方案中選擇了水洗法排污退料方案。
加裂裝置工藝員潘琦琨在現場告訴記者,這么大的裝置,如果單靠蒸汽吹掃,吹不干凈不說,那噪聲和難聞的氣味恐怕還擾民。按以往做法,裝置退物料一般免不了要放火炬,有時還要往地面排污。而采用水洗法既能降低污染,又可將退出的油送往罐區,通過油水分離回收資源。他還說,水洗還有利于保護設備,裝置中有的設備如空冷器很“嬌氣”,怕蒸汽吹掃產生的高溫。
記者了解到,“水洗”設備,操作員勞動強度要大一些。比如蒸汽吹掃通上管線就可以,而水洗要先疏通流程,不停地開關閥、上水、轉流程、控制液位……對此,小潘不以為然:“既然水洗好處這么多,我們忙點兒值得。”
按國外常規,與年360萬噸加氫裂化同樣規模的裝置清洗一遍,至少需要20天,而這里只用了8天。有人還算過一筆賬,這樣規模的裝置,用水清洗比化學清洗可節約資金至少在200萬元以上。