今年年初以來,大連石化公司在堅持安全生產(chǎn)、平穩(wěn)運行的前提下,進一步挖掘潛力、降低能耗,使年350萬噸重油催化裝置能耗同比下降1.73個能耗單位;年90萬噸重油催化裝置能耗同比下降4.18個能耗單位。
為在正常運行條件下,降低催化裝置能耗,大連石化將預(yù)提升蒸汽改為預(yù)提升干氣,每小時可節(jié)約蒸汽5噸;加強平穩(wěn)操作,保證煙機機組處于最佳工作狀況,實現(xiàn)煙機發(fā)電量的最大化;優(yōu)化裝置熱量分配,增加蒸汽發(fā)氣量35公斤,并提高了電廠發(fā)電量;增加冷凝水回收設(shè)施,日可回收蒸汽冷凝水100噸。
由于今年的原料變重、生焦量上升,年90萬噸重油催化裂化裝置能耗增大。大連石化從細節(jié)入手,深入挖掘裝置內(nèi)部潛力,優(yōu)化分餾塔取熱,多取高溫位熱能,增加蒸汽發(fā)氣量。在加工量與去年同期基本持平的情況下,1.0兆帕蒸汽消耗量比去年同期降低4.65個單位。為進一步降低裝置能耗,大連石化下大力氣整治跑、冒、滴、漏,每小時降低蒸汽消耗2.5噸;優(yōu)化冷換設(shè)備運行,嚴格控制冷卻器海水出入口溫差,要求操作員每天對冷卻器出入口溫度進行檢測,同時根據(jù)操作條件及時調(diào)整冷卻水用量,海水、循環(huán)水消耗較去年同期下降0.12個能耗單位。
在優(yōu)化措施、加強管理的基礎(chǔ)上,大連石化加大技術(shù)改造力度,力促節(jié)能降耗。大連石化對裝置廢熱水系統(tǒng)進行擴能改造,廢熱水量較以前增加1倍,極大地降低了低溫?zé)崴模啃r可節(jié)約1.0兆帕蒸汽15噸;對反應(yīng)器旋風(fēng)分離器升氣筒進行改造,旋風(fēng)分離器分離效率顯著提高,催化劑消耗比去年同期減少 90多噸;改造煙機和余熱鍋爐系統(tǒng),將走旁路煙氣改為進入余熱鍋爐,提高了煙氣回收效率和余熱鍋爐利用率。